隨著往復式壓縮機無油潤滑技術(shù)的不斷成熟,國內(nèi)諸多化工、化肥企業(yè)也在逐步的推廣應用。作為生產(chǎn)尿素為主集團公司,以原料氣更為潔凈、環(huán)保、節(jié)約為目的,引用此項技術(shù)已勢在必行。
尿素生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)之一是氨的合成,在運行中,氣缸注油量較大。雖在出口設有油水分離裝置,但大量的油污仍帶入合成塔系統(tǒng),在塔內(nèi)件及外壁附著嚴重,造成了氣體流動時的阻力。更為嚴重的是油污進入觸媒筐,使觸媒發(fā)生早期中毒,影響合成生產(chǎn)能力。故本次無油潤滑改造選擇了上海大隆產(chǎn)的
維修公司在冬季配套檢修中接到此項改造任務。在對多臺大型機組進行大中修的同時,安排技術(shù)人員、抽調(diào)檢修中堅力量專門負責該機的改造。改造過程中,南、北兩側(cè)氣缸在連接好各部件后,經(jīng)測量發(fā)現(xiàn)十字頭與滑道不對中,均有扭斜現(xiàn)象。經(jīng)過分析,是氣缸中心與配合端面的不垂直所造成,屬制造時遺留的缺陷。如不徹底解決此問題,在長期運行中可發(fā)生活塞桿斷裂、十字頭托瓦燒損等事故。再次拆除缸體后,對缸體與中體配合直口中心配合面進行測量,發(fā)現(xiàn)中心與端面不垂直度差值達
本次改造按廠家要求,保留了前后填料、氣缸各一點注油,供開車時使用。同時重新制作南北側(cè)氣缸尾桿保護筒,取消了尾桿注油點及氨冷卻夾套。通過改造,還可每月節(jié)約油品80升,減少潤滑油消耗。改造用時一個多月,于元月26日結(jié)束,進入試車階段。截止目前,試機8小時后停機備車。
往復式循環(huán)機在我公司合成氨車間有八臺,本次高壓往復式循環(huán)機的改造屬首例。此次改造的成功將為我公司大力推廣無油潤滑技術(shù)和各壓縮機的改造奠定基礎。