由于新凈化Ⅰ、ⅡCO2冷卻器內(nèi)漏,循環(huán)水進(jìn)入溶液系統(tǒng),長(zhǎng)期運(yùn)行會(huì)造成低變廢鍋結(jié)垢,溶液質(zhì)量變差,系統(tǒng)攔、帶液無法穩(wěn)定生產(chǎn)等問題。針對(duì)目前生產(chǎn)線存在的問題,集團(tuán)公司決定在甲醇和白銀硝酸裝置開車運(yùn)行正常后,對(duì)新凈化進(jìn)行搶修,以解決制約生產(chǎn)的各種問題,給下一階段的安全生產(chǎn)創(chuàng)造有利條件。
為使系統(tǒng)中存在的問題能夠得到徹底解決,根據(jù)檢修要求,合成氨車間積極組織、認(rèn)真安排,將工作細(xì)致化,各級(jí)管理人員仔細(xì)討論分析,確定檢修項(xiàng)目,做到無遺漏;編制檢修工藝處理方案,按照項(xiàng)目分類明確分工,使檢修工作在車間工藝管理組充分準(zhǔn)備下有序展開,力爭(zhēng)本次檢修無疏漏。4月17日早7時(shí),新凈化系統(tǒng)減量停車進(jìn)入檢修。此次檢修工作的重點(diǎn)是3臺(tái)CO2冷卻器檢漏、消漏,甲烷化進(jìn)出口換熱器清洗及3#半貧液泵出口流量計(jì)和手閥更換。由于預(yù)計(jì)檢修時(shí)間只有一天,系統(tǒng)中溶液在設(shè)備中存放,給工藝處理帶來極大的不便,為全面高效、高質(zhì)量完成檢修任務(wù),車間對(duì)工藝處理和檢修過程中可能存在的問題進(jìn)行推理,提前做好各種預(yù)防工作,協(xié)調(diào)理順各種關(guān)系,車間技術(shù)組兵分兩路,一組配合維修公司進(jìn)行設(shè)備檢漏、消漏,消除設(shè)備安全隱患;一組負(fù)責(zé)動(dòng)火項(xiàng)目,嚴(yán)把安全關(guān),杜絕安全事故,確保搶修工作順利完成。
在各部門、各專業(yè)的通力協(xié)作下,晚20時(shí)檢修工作結(jié)束。車間連夜組織復(fù)工,經(jīng)過一晝夜的奮戰(zhàn),至次日凌晨4時(shí)30分左右,精制氣順利送合成,檢修工作圓滿完成。